低温液体泵机械密封泄漏原因分析及改造

2013-10-21 尚阳锋 真空技术网整理

一、机械密封泄漏

  煤制甲醇项目空分装置液氮槽车用悬臂式环段双级离心泵(P50),瑞士CRYOMEC 公司制造,型号ZP2/260-7,5-DCNSLL,轴封采用波纹管机械密封。装置停运期间,液氮槽车泵,通过两台大气气化器负责向界外装置输送密封氮气,装置正常运行期间负责槽车充装,间断运行。泵体结构见图1。

液氮槽车泵泵体结构

图1 液氮槽车泵泵体设备构造   液氮槽车泵初次启用,各运作健康,均达成装修设计指标英文。启用4h 后停泵,挖掘物理封密流出。诊断封密气压强健康,技艺人工对泵从新解封,之后严厉依照规定冷泵直线第三冷泵,减少因冷泵过快对泵体带来引响,但物理封密流出的情况沒有清除。拆除诊断各不件未挖掘特别,将泵回装,冷泵后重新启动,启用健康,如果停泵后,物理封密第三有流出。流出的情况致使频繁有,商家人工致使频繁拆除诊断,改换新物理封密也徒劳无功,在最后商家不准不妥协。

二、密封泄漏原因分析

  (1)泵瓦解时,自动化制造抽真空响声环静摩擦力副亮泽、整洁、无状态、无磨痕。自动化制造抽真空纹线管简答与纹线管座间的对接焊缝染色体检没知道刮痕。O 形环1、2 完整,,韧性优质,规格尺寸为宜。减少了因抽真空器件障碍带来漏粪。   (2)泵标准决定系统需求回装。泵轴和发电动机轴经轴承座(属刚需轴承座)联接后,泵轴尾部及离心风扇叶片径向颤抖均<0.02mm,离心风扇叶片与轴垂线度偏离0.01mm,动环定距套两端面平行线度偏离0.01mm,机械制造封密静环配置文件在轴上划动方便自如,无卡涩迹象。   (3)调速电机滚针滑动轴承套为单列深沟球滚针滑动轴承套,梅花滑动轴承为硬性梅花滑动轴承,电机电机转子的轴径窜量,主要上便是滚针滑动轴承套的轴径游隙,并不予决定,因为电机电机转子的细微窜量,都不会所致机器密封漏粪。   (4)对泵体、封口腔、电动机等各个部门位做好振动式模式在测量,更大0.22cm/s, 占据不错级,可确诊泵振动式模式大形成自动化封口漏泄的机会。   (5)机器装备抽真空的抽真空气阻力一直以来都调控在设计范围之内内(0.2~0.3MPa),没了正因为抽真空气阻力过低产生机器装备抽真空液化气泄漏。   (6)考虑到空分开包装置是由煤气气氛(南京)较少平台总体结构设计、供货渠道,但是设备按装环节中液空現場建设技术员对按装质理单趟监测,内洁办公做得越来越好,泵脱离检验已收获很棒安全验证,泵身上没知道任意其他东西。关键在于也在排除了因滚动摩擦副间堆物引发机器密封带用户名的可能性。   往上主要原因消除后,申报机诫封好纹线管在低好温室内环境下扭簧比压激增越来越低,会从而造成响动环封好面切合不紧。会因为泵必须 不断开停,纹线管地温制冷的效果下不能够回弹,进而会从而造成响动环封好面间经常出现缝缝,从而造成机诫封好泄密。

三、机械密封的改进

  (1)再生利用高低温原材料,加工厂二件內径88mm,外径110mm 的两半式矩形,收口处用M5 内六方螺帽加固在水金属波浪纹管两端并紧跟水金属波浪纹管座的内端口。矩形与水金属波浪纹管区间内全是定的紧力,制止泵作业时矩形导致震动幅度。两半式矩形见图2 所显示。

两半式圆环和弹簧

图2 两半式圆盘和弹黄   (2)在两半式圆形收口的二边相对来说性方位分开制作生产制作6 个孔径7.8mm 的盲孔,同侧的6个孔一致现场布置,以有保障机器密封性能激光切割端面上扭簧比压一致。在另1 只圆形相对来说应的方位制作生产制作出12 个孔径7.8mm 的盲孔,以有保障扭簧垂直于重新安装。   (3)从工程专业商家预购12 个包含长宽必须的耐冷藏的弹黄。顾虑到超冷藏情况较为更复杂,弹黄比压方法论计算方法偏离大,如何弹黄布置太宽,恐难导致比压过大,导致信息环的偏磨,还缩短机设备制造密闭的食用时间,因而试布置8 个弹黄。泵启动1 周后,机设备制造密闭再一次显示透漏,瓦解排查发掘,动环定距套大小减短了2mm,说明静环弹黄比压过大,导致信息环之前滚动滚动摩擦力太宽,因为动环与轴是没有此次翻转,   然后从而导致动环与定距套会产生相比执行,基于动环的强度远优于定距套强度,如此定距套造成可怕损耗。好在泵执行日子短,自动化设备设备制造封闭声音环封闭面未的发生失常损耗和长宽上的转变 ,自动化设备设备制造封闭再制造时只删去6 个板弹簧。改造前的静环见图3,改造后的静环见图4。

改造前的静环

图3 处理前的静环

改造后的静环

图4 创新后的静环

四、小结

  泵回装后,盘车轻松愉快无卡涩。重拾启动时泵,程序工作情形很好,运动常见,相关工艺技术自动化性能质量指标均提高结构设计符合要求。6 个二个月来,泵只不过经过了数千次的停止,程序工作已然稳定性,自动化封严封严目的很好,改进兑换成功的英文。