提高汽轮机真空系统密封性的措施
针对汽轮机组真空系统泄漏原因分析上述造成真空严密性差的因素,在大修中采取了以下对策:
(1) 改进低压防爆门的结构.改造后防爆门结构如图1(b)所示1法兰内侧采用增强石墨垫密封,外侧采用石棉纸板垫,内侧法兰采用高低阶密封.在大修中更换2mm厚的高压纸板膜片,组装时,在各接合面处涂抹HZ-1213耐油硅酮密封胶, 确保各接合面的严密性.
(2) 在大修中对轴封间隙进行调整,通过滚胶布的方法,将间隙调整至0.35~0.45mm,同时在机组运行中,在保证润滑油中不进水的前提下,尽可能提高轴封汽压力.
(3) 针对低压进汽处和低压缸中段与1、2号低压缸结合部脱空值较大的问题,经研究决定将1、2号低压上缸与低压缸中段重新组合.组合过程中,更换了垂直结合面密封涂料,采用红丹粉20%~25%,细度200目的还原铁粉25%~30%,细黑铅粉50%按重量比加以美国西屋生产的TR3型汽缸密封脂调制,低压缸中段亦采用该涂料;对于低压缸中段与1、2号低压缸结合部的水平中分面,采用先涂抹0.50~1.0mm厚度该涂料,再在涂料层上加乐泰596 密封胶的密封方法;排汽缸采用乐泰596 密封胶密封.
(4) 对于凝汽器喉部以下的真空系统,采用灌水查漏的方法消除漏点.
效果检查
大修后,对表2所列部位进行了检查,检查结果如表3:
表3 #5机组大修后氦气检漏统计表
负荷:160MW 真空:-95.65 KPa 低压轴封压力0.03MPa 2004 年6 月1 日
从表3可以看出,低压防爆门和低压缸水平结合面经过大修后无渗漏点,但低压轴封仍存在微量和中等程度的泄漏1这和其他三台机组的情况一样.修前、修后5#机真空严密性试验结果的对比分析见表4:
表4 真空严密性试验对比表(Kpa/min)
由表4可见,修后#5 机组真空系统严密性较修前有了较大程度的提高.这证明我们提出的真空系统漏空原因及所采取的对策是合理的.
相关内容:















泵是输送管液或使液增压的机。它将原驱动力的机能或一些外界
讲叙了常见的真空系统抽气泵的运转的原理,并给定抽气图。
水环式真空度系统泵是液环式真空度系统泵中最喜欢见的本身。当岗位固态为水时,
罗茨泵是种无内挤压的进口真空室泵泵,一般来说挤压比很低,故中、高进口真空室泵罗
螺母泵V密组成:必须要需要满足四位填料密封带情况,才可组成填料密封带积。文章图
文章描述了氧分子泵的核心组成和运作设计原理图。
原子泵的抽气研究进展与机械装备泵靠泵腔体积变动参与抽气的研究进展有所不同,利
离心力泵的主耍机械性能参数设置还有流量数据Q、扬程H、效果、轴公率N,文章就